darxmurf a écrit :
Mes enfants, projet enfin terminé ! Désolé d’avance pour les 12 pages de lecture  page sur mon blog: https://build.omch.ch/2018/04/01/pimp-my-vinyle #IAMAMAKER [url=https://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/make-manufacture-hfr-sujet_110935_674.htm#t52874948]darxmurf : Platine vinyle[/url] | Platine vinyle en bois Contexte Ca doit faire 3 ou 4 ans que j’ai ce truc dans le pipe comme on dit. Je voulais d’abord la faire en béton, et puis ça a merdé et puis j’ai laissé ça de côté et puis le temps passe toussa toussa. Bref, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dessus et la voilà terminée \o/ Matière d’œuvre - Chêne - MDF noir - Mécanique de platine Pioneer PL-12 Outillage utilisé ET PROTECTIONS INDISPENSABLES ASSOCIÉES - Perceuse à colonne - Défonceuse - Ponceuse à bande - Scies à main - Tour - Masque, lunettes, gants Étapes et choix Pour la gueule de la platine d’origine que j’ai vampirisé, c’est ça https://build.omch.ch/wp-content/up [...] /pl-12.jpg Au début je pensais partir sur une grosse planche de massif de 40mm d’épaisseur. Ensuite j’ai eu l’idée de couper un peu ça en 2 avec une bande de MDF noir histoire de lui donner un look un peu sympa. Direction donc le brico du coin pour commander deux planches de chêne et acheter une chute de MDF à prix d’or car oui, en Suisse, rien ne se donne ![[:capitalist haha] [:capitalist haha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/capitalist haha.gif) Enfin bon le mec à la caisse a quand même merdé je ne sais pas quoi et il me semble que je n’ai payé que la moitié du chêne ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif) Ah et comme à mon habitude, pas de plan, pas de dessin et tout au fur et à mesure https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9198.jpg Pour que les angles en MDF soient un minimum propre, je suis parti sur une découpe à 45° https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9200.jpg Mais comme je n’ai pas de scie à onglet, ça s’est fait à la scie à main et finition à la ponceuse à bande. Vous me connaissez, la précision c’est ma passion ![[:la fistiniere:3] [:la fistiniere:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/la fistiniere.gif) https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9201.jpg Mais je vois déjà venir les mauvaises langues sur la qualité de mon travail alors sachez messieurs dames que ça a fait fort idoinement le boulot  https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9288.jpg https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9291.jpg et de toute façon vous ne pouvez pas zoomer pour vérifier ![[:haha] [:haha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/haha.gif) Je ne voulais pas utiliser de colle dans l’affaire pour pouvoir démonter le tout en cas de besoin alors j’ai vissé le tout https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9297.jpg https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9300.jpg C’était propre et net, alors j’ai alors sorti mon gros jouet pour aligner le tourt C’était l’occasion d’utiliser cette défonceuse qui attend depuis des mois dans mon atelier . Et bordel, des fraises neuves ça fait un boulot bigrement propre ![[:love] [:love]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/love.gif) https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9301.jpg Le premier boulot étant fait, attaquons maintenant la mécanique si vous le voulez bien ! En vrac, la totalité du merdié récupéré sur la platine d’origine, sauf la courroie qui n’était plus là ça me fait d’ailleurs penser que lorsque j’ai acheté la platine 20 bal chez un vieux au marché aux puces, je lui avait demandé si elle tournait et il m’a répondu "oui, parole !" en me tendant la main je n’ai jamais revu ce vieux fumier. Bref. https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9306.jpg A l’origine, le plateau était monté sur un axe en inox, lui même enfilé dans un palier graissé en laiton. Ça tournait comme ça, sans jeu mais avec tout de même un frottement non négligeable. J’ai tenté de rajouter des rondelles en téflon pour aider un peu mais vu le résultat je me suis dit que de tout refaire sur du roulement à billes ne serait pas un mal Comme j’avais déjà traversé mes planches pour le palier en laiton, j’ai agrandi un peu le tout pour y chasser des roulements . Avec ma précision habituelle j’ai attaqué à la scie cloche de 21mm et comme le trou était trop petit j’ai juste passé un petit coup de défonceuse . Ca a effectivement bien aidé à faire rentrer le roulement  Comme un homme averti en vaut 2, j’ai usé de la même technique de qualitaÿ pour le trou de l’autre côté. Me voilà donc avec 2 trous de roulements dans lesquels les roulements n’ont vraiment pas besoin d’être forcés . Bref, allons boire une petite bière pour faire passer le tout. https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9330.jpg Attaquons maintenant l’axe central sur lequel viendra se poser le plateau. J’ai tourné ça dans de l’inox. https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9325.jpg Et comme j’aime particulièrement réfléchir et faire des plans, j’ai du m’y reprendre à 3 fois ça m’a permis de faire descendre un peu le niveau de mes bouteilles de whisky, elles sont là alors autant en profiter Ah et la version finale dispose d’un petit bout de filetage en M8 au bout qui permet de la serrer contre les roulements et stabiliser le tout. Attaquons nous maintenant au positionnement du bras de lecture. Je me suis vaguement basé sur le plateau d’origine pour les distances, je ne sais pas si ça fait grande différence étant donné que le "diamant" qui vient sur le disque est une pointe et qu’elle fera le même boulot dans n’importe quel sens. Enfin bref, j’ai gardé plus ou moins la même géométrie https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9310.jpg C’est fou comme à ce moment là on commence à stresser en se disant que si on merde l’affaire alors il faut tout recommencer Mais bref, c’est passé  Fêtons dont ça avec une petite bière https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9312.jpg Le plateau et le bras étant placés, j’ai attaqué les découpes pour le moteur. A l’origine, il était "suspendu" sur 3 ressorts, système somme tout pas si con étant donné qu’il vibre quand même un poil. Mais entre boulonner ça sur une petite plaque de tôle ou fixer ça dans du bois, il y a une certaine différence. Donc après l’avoir monté, démonté et remonté 100 fois, réduit au maximum les plaques de fixation d’origine et descendu quelques bières, j’ai lancé la défonceuse https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9336.jpg Et comme ce post est déjà bien assez long, je vous épargne quelques verres de whisky pour passer directement au rendu du dessous après mes différents calculs savants https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9346.jpg Avec de haut en bas et de gauche à droite - l’emplacement du moteur - la découpe pour le condensateur anti rebond bien trop grande vu que je me suis gouré de condo (1 bière) - le couloir pour les fils électriques - la place de l’interrupteur - le mécanisme de montée et descente de bras - le couloir pour les fils audio - le trou pour la prise électrique - le trou pour les cinch et la mise à terre Il y a également 2 trous qu’on voit mal et qui rejoignent la tranche à droite, c’est pour les tiges d’allumage et de montée et descente du bras qui ressemblent à ça, également tournées dans de l’inox https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9343.jpg Celle du haut sert pour la montée et descente du bras et celle du bas (pas encore terminée) pour l’interrupteur, comme ça  https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9344.jpg Quand elle est poussée contre le bois, l’interrupteur est "ouvert" donc la platine ne tourne pas et quand on tire dessus, elle appuie sur le machin et ça fait contact. J’ai taraudé un coup le bout de la tige et vissé une petite rondelle pour éviter qu’on puisse sortir la tige en tirant trop dessus. Il ne faut jamais trop tirer sur la tige  Bref, on accélère un peu le tout et nous voilà avec le merdier en place https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9349.jpg On voit bien la taille du condensateur qui est juste juste par rapport au trou Pour l’explication, le montage d’origine avant un petit circuit avec un condo que j’ai cru être un 1uF 400V mais au final c’était un .1uF. Mais j’avais déjà taillé le trou pour monter un 1uF. Enfin bref… bière  Bref, si vous voulez voir comment fonctionnent les boutons, c’est par là : https://build.omch.ch/wp-content/up [...] switch.mp4 Si vous vous demandez comment fonctionne ce machin mécanique chelou, c’est très simple Ce truc n’est autre qu’un ressort enroulé qui se fait compresser lorsqu’on pousse sur la tige en inox, cette compression vient actionner un système de disque qui vient lui même pousser sur une petite tige sur laquelle se trouve une petite vis qui vient pousser le bras vers le haut. C’est clair non ? Et à l’inverse, lorsqu’on tire sur la tige inox, le ressort est détendu et ça fait descendre le bras. Je vous passe les différentes étapes bières et whisky pour fêter le bon fonctionnement de tout ça  Un coup de défonceuse pour chanfreiner le tout (pas de photo parce que bon ça va hein) Mais on approche du but ! Pour l’entraînement, je me suis dit qu’une courroie plate ou une courroie ronde feraient le même boulot, j’ai donc tourné un bitoniau au même diamètre que celui d’origine mais avec une gorge et j’ai collé une courroie à la bonne taille pour faire tourner tout ça. Et là, c’est le drame, le truc tourne bien trop vite j’ai donc ajusté le diamètre jusqu’à arriver à une vitesse qui me semblait correcte mais à la première écoute d’un disque que je connais bien, j’avais l’impression de passer du Julien Clerc notez au passage que j’ai découvert une app pour le téléphone qui vous affiche la vitesse de rotation de votre portable si vous le posez sur une surface tournante  Bref, le problème venait de 1) la courroie était probablement un poil trop élastique 2) l’entraînement trop petit donc mauvaise prise sur la courroie 3) la courroie bougeait de 1cm haut/bas sur le plateau J’ai donc été discuter le bous de gras avec les potes mécanos et ils m’ont tourné une extension de plateau avec rainure pour la courroie. Augmentation du diamètre de plateau=augmentation du diamètre d’entraînement https://build.omch.ch/wp-content/up [...] 143333.jpg https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9353.jpg On passe de 200mm à 230mm c’est beaucoup sur le plateau mais au final pas grand-chose de plus de l’autre côté  Bref, j’ai re-tourné une pièce et changé de courroie pour prendre du 3mm au lieu du 4. Elle est un poil moins élastique et une courroie plus petite fait tourner moins vite il faut d’ailleurs que je discute de ça avec le gus qui calcule ce genre de truc au boulot parce que je ne comprends pas tout https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9362.jpg J’ai du faire 3 ou 4 passages sur le tour pour virer des chouilles de dixièmes à chaque fois histoire d’ajuster mon diamètre pour atteindre mes 33t/min. Au final ça oscille entre 32.9 et 33 mais ça ne s’entend pas à l’oreille. Et voilà mes enfants ! Pour fêter ça, un coup de papier de verre 230, 400, 800 suivi d’un passage à la cire d’antiquaire à la laine d’acier 00 et nous voilà avec un joli jouet dans le salon ! https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9361.jpg https://build.omch.ch/wp-content/up [...] G_9359.jpg Ah et pour ceux qui se demandent comment elle est posée, j’ai coupé 3 bouts de hêtre dans un "tourillon" de 5cm de diamètre et c’est juste posé dessus. Il faudra que je fasse tenir ça comme il faut à l’occasion mais bon ça ne presse pas ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif) Temps Beaucoup trop de temps Coût Pas grand-chose au final. Je dirais dans les 30CHF de bois, une mèche cloche de 21 de diamètre et c’est tout Difficultés rencontrées Ma non organisation  Bilan Content ! Il faudra quand même que j’ajuste le système de fixation du moteur. Là il n’est pas suspendu comme à l’origine et ça provoque des légères vibrations sur le plateau, c’est faible mais entre 2 pistes, si le volume est fort on entend un léger ronronnement. Mais bon à volume normal, c’est quasi pas audible. Outils que j'ai regretté ne pas avoir/Acquisitions prévues suite à ce make : Une ponceuse électrique et une scie à onglet
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